烘干機,尤其是回轉烘干機在使用一段時間后會出現筒體下沉的現象。筒體下沉會直接影響傳動系統和前后接口的密封,降低齒輪的接觸精度甚至損傷齒輪等,給煤泥的烘干工作帶來了諸多不便。經過研究發現烘干機筒體下沉的原因是多方面的,解決起來并不難。
一、原因分析:
引起烘干機筒體下沉的原因是托輪和軸承磨損、螺栓松動后托輪發生位移、滾圈內外表面磨損,以及滾圈墊鐵磨損等。
二、處理方法:
①調整間隙。主要是調整烘干滾圈和墊塊之間的間隙。具體做法是:更換新的墊板或在墊板下加墊。
②恢復斜度。主要是恢復烘干機筒體的設計斜度。具體做法是:調整兩檔支承裝置的相對高差,并使其達到設計規定的數值。兩檔滾圈的中心高差,可用水準儀、經緯儀或連通管等方法測量,檢測工作在第①步調整間隙完成后進行。
③恢復筒體水平位置。目的使筒體母線的垂直投影再次重合于基座上的基準線,具體做法是:
a)當同一檔的兩托輪實測直徑相同,托輪軸承磨損相同時,可將兩托輪的軸中心線到基準中心(原標記)的距離調為等距。
b)當同一檔的兩托輪實測直徑不同時,可將直徑較小的托輪到中心線的距離調小,調整量為:
ΔA =A -A1 =0.25(d -d1 )
式中:ΔA———一托輪向基準線移動量,mm;
A———另一托輪到基準中心的水平距離,mm;
d、d1 ———兩托輪的直徑,mm。也可在托輪底座上加墊板來抬高托輪,墊板厚度為:
δ =0.433(d -d1 )(mm)。
c)當兩檔托輪組全部進行調整后,一般情況下筒體中心線已在水平方向上復位。
④恢復筒體垂直位置。目的使筒體回到應有的垂直位置上。具體做法有兩種:
a)對兩滾圈幾何中心的實際標高進行測算后,通過對稱推進或抬高托輪將筒體中心線調整到設計的標高位置上。此做法稍顯復雜,但較準確。
b)依據前后密封圈與筒體徑向間隙大小,參考大齒圈與小齒輪齒頂間隙尺寸,決定調整量,并一次調成,同時做到筒體斜度不變。此做法簡單、實用。在具體操作過程中,不一定非得照搬上述四步驟的順序,也可靈活一些,比如需要測算的部分,一律在調整前完成,然后一次性進行調整,這樣可節約大量人力、物力。
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