1 原因分析
2號
回轉(zhuǎn)窯出現(xiàn)異常后,我們對其進行了跟蹤檢查,認(rèn)為出現(xiàn)以上問題的原因是齒頂間隙過小。回轉(zhuǎn)窯在冷態(tài)情況下,對齒頂間隙、輪帶與墊板之間的間隙及托輪直徑等進行了測量,
我們可以分析出,托輪直徑嚴(yán)重磨損,導(dǎo)致筒體下降,由于大齒輪固定在筒體上,在小齒輪基礎(chǔ)沒有變化的情況下,筒體下降必然會引起大小齒輪的齒頂間隙變小。由于各支承裝置的磨損量不同等原因使窯體中心線不在一條直線上,造成振動和整個窯的受力發(fā)生變化。
根據(jù)JCJ03-09<水泥機械設(shè)備安裝工程施工及驗收規(guī)范>,回轉(zhuǎn)窯在冷態(tài)下大小齒輪齒頂間隙理論計算公式為C=0.25m+2(mm),式中m為齒輪模數(shù)。2號回轉(zhuǎn)窯大小齒輪模數(shù)為28mm,故C理論值為9mm,與表2比較,齒輪齒頂間隙實測值比理論值要小得多,運轉(zhuǎn)時齒輪的齒頂與齒根干涉,發(fā)生振動。另外由于齒輪頂部間隙大小不一,可以判斷出回轉(zhuǎn)窯存在輕度變形。
2 處理方案
解決辦法是通過對托輪底座加墊來提高窯中心線,從而增加齒輪的齒頂間隙。由于2號回轉(zhuǎn)窯運轉(zhuǎn)時間較長,大小齒輪齒面已有一定的磨損,如果把齒頂間隙重新恢復(fù)到冷態(tài)時的理論值9mm,必然會引起齒側(cè)間隙增大,窯運轉(zhuǎn)不穩(wěn)定,因此我們決定將齒頂間隙控制在8mm。抬起輪帶至適當(dāng)位置,使大小齒輪齒頂間隙達(dá)到8mm左右后,保持4號墩(從窯頭至窯尾各支承墩依次編號為1~6號)處的小齒輪位置不變,換4號墩東側(cè)托輪(因直徑磨損76mm),墊3號墩東西兩側(cè)及4號墩西側(cè)托輪底座,再用托輪瓦座下加墊法調(diào)整其它各墩支承。
3 具體步驟
1)用320t油壓千斤頂在4號墩處將輪帶頂?shù)骄鄡蓚?cè)托輪表面3mm,將東側(cè)舊托輪撤出,換上的新托輪直接緊靠到輪帶上緊固。將西側(cè)托輪抬高,托輪中心抬高的近似計算見圖1,抬高量h=(OC-OA)cos30°=(1/2)(1220-1181)cos30=16.887mm。給西側(cè)托輪前后瓦座都墊上16mm厚的墊,然后移動其緊靠輪帶緊固。以上工作完成后,卸掉千斤頂,使回轉(zhuǎn)窯恢復(fù)自然狀態(tài)。再用同樣的辦法處理3號墩2組托輪。
2)開慢轉(zhuǎn)裝置,使回轉(zhuǎn)窯處于運轉(zhuǎn)狀態(tài),調(diào)整4號、3號墩4組支承裝置軸承座的調(diào)整螺栓,進行適當(dāng)微調(diào)后,停下回轉(zhuǎn)窯,測量齒輪間隙,測量結(jié)果見表4,從表4數(shù)據(jù)可知齒輪間隙基本達(dá)到要求。
3)試運轉(zhuǎn)。由于3號、4號支承裝置的調(diào)整,使得該處中心線比原來升高,改變了回轉(zhuǎn)窯的整體受力情況。因此,讓回轉(zhuǎn)窯在正常轉(zhuǎn)速下運轉(zhuǎn),觀察輪帶與托輪面的接觸,托輪軸止推盤與軸瓦端面的接觸,擋輪與輪帶面的接觸等,結(jié)合測得的其他托輪直徑及每組托輪中心到窯體中心線距離,再分別對1號、2號、5號、6號墩的支承裝置進行適量調(diào)整,此時回轉(zhuǎn)窯的振動已消除。
4)正常生產(chǎn)時跟蹤調(diào)整?;剞D(zhuǎn)窯投入正常生產(chǎn),觀察窯熱態(tài)時的受力情況,并在連續(xù)生產(chǎn)72h后,對受力較大的2號、5號墩支承裝置再進行適當(dāng)調(diào)整,使整個窯受力趨于均衡。 通過對2號回轉(zhuǎn)窯支承裝置的全面調(diào)整,窯運轉(zhuǎn)平穩(wěn),轉(zhuǎn)距相對以前下降200N·m,且無振動。
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